J'imprime des pièces pour un HEVO ( HyperCube Evolution CoreXY), en utilisant le filament Colorfabb XT. Après plusieurs impressions réussies. J'ai beaucoup d'impressions ratées. Ils commencent assez bien, mais après environ 15 couches, le filament commence à s'enchaîner et à se blober.
Détails de l'imprimante
Model: RepRap i3
Extruder: E3D 1.75 all metal hotend.
Nozzle: .4
Print temp: 260°C (max. recommended).
Étapes que j'ai suivies pour dépanner
- J'ai d'abord pensé que ma buse était bouchée. Mais ce n'est pas que je peux pousser le filament à la main sans problèmes.
- Réduit la vitesse à 35 mm / s.
- Rétractation désactivée / refroidissement de la pièce désactivé.
- augmentation de la température maximale de 10% pour assurer l'écoulement du filament
Pièces imprimées qui échouent:
Remarque: les deux parties de gauche sont imprimées en une seule tâche
MISE À JOUR 26/07 Dites quelques impressions supplémentaires avec PETG pour éliminer le problème d'humidité. Mêmes résultats.
Réponses:
Cela ressemble beaucoup à une extrusion causée par un fluage de chaleur .
Le fluage de chaleur est lorsque la température de la buse `` rampe '' à travers le filament et le fait fondre (un peu) et former une goutte (ou simplement s'élargir suffisamment pour rester coincé) un centimètre ou deux avant la buse.
La caractéristique est généralement que tout fonctionne parfaitement bien pendant un certain temps, puis il y a une grave extrusion.
Solutions:
J'ai la même tête d'impression que vous semblez (E3D 1.75 tout métal) et j'ai eu un fluage de chaleur lorsque j'ai changé le ventilateur pour un ventilateur moins bruyant (mais aussi moins efficace).
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Cette suggestion peut ne pas s'appliquer dans votre cas spécifique (vous semblez avoir examiné de près le problème et elle ne correspond pas vraiment à la dépendance temporelle apparente), mais vous pouvez avoir un problème avec le lecteur d'extrusion. Si votre entraînement à table de cuisson n'est pas serré sur le moteur pas à pas, la poussée peut ne pas être suffisante pour correspondre à la force que vous avez testée à la main. Cela explique que l'extrudeuse peut être plus sensible aux petites variations de performances que ce à quoi vous vous attendez normalement (l'accumulation de chaleur contribuant d'une manière ou d'une autre à ces variations).
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J'ai une cause possible à mes problèmes. XT est sensible à l'humidité (stabilité hydrolytique) Lorsque j'ai extrudé manuellement un filament de 20 mm, la corde était un peu rugueuse. Quand j'ai regardé de plus près, de très petits bulles étaient visibles. J'ai cuit le filament à 60 ° C pendant 2 heures.
Le filament cuit m'a permis d'imprimer un modèle parfait.
Mais après une impression, le filament est à nouveau affecté par l'humidité, je dois donc construire une boîte sèche et faire d'autres tests avant de conclure.
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